企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 山东 泰安 |
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刘经理 先生
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手机号码: | 13615486429 |
公司官网: | www.talxsb.com |
公司地址: | 山东省泰安市岱岳区山口镇迓庄村 |
发布时间:2020-08-19 05:37:04
ZNB-W2系列燃气燃烧器简介:
? 燃料和助燃氧气采用***计量供应,通过PLC分别计算配比,从而使燃烧,效率提高2%。
? 风机可采用变频控制,使年平均电耗下降30%-40%,高抗压能力,适应性更强,火焰更易控制。
? 燃气燃烧器采用气环式雾化,满足低NOx排放。
? 采用分体式结构和整体式结构两种:分体式结构重量轻,有效避免燃烧共振产生应力损坏,安装方式可多变。维护简单方便。整体式结构紧凑,安装和运输方便,适应更苛刻安装环境。
?调节比1:10,启动平稳,温控精度高。
?核心组件采用西门子产品,精度和可靠性更高。
从临潼区铁腕治霾办了解到,截至目前,临潼区共完成155台燃气锅炉低氮燃烧改造,完成率达145%,其中供暖锅炉98台,生产经营类57台,不仅减少了污染排放,而且大大提升了供暖效果。正文:临潼区石油生活城小区共有5200多名业主,小区以前使用的是自备锅炉供暖,由于设备老旧,废气无法达标排放,供热效果也不好。以链条炉为代表的层燃炉NOx原始排放一般在300~600mg/Nm3,煤粉工业锅炉为室燃锅炉,NOx原始排放大致在400~600mg/Nm3。今年年初,小区***1300万元,对锅炉进行了低氮改造,将锅炉更换为20台低氮锅炉。
小区物业的工作人员说,以前的锅炉能源浪费大,热源也无法充分利用,现在的低氮锅炉仅从管道烟囱的PVC材质就能看出,热源被充分利用了,更重要的是,氮氧化物排放从以前的150毫克/立方米,降至30毫克/立方米,实现了达标排放。
12月19日,从渭南高新区环保分局获悉,该区按照全市燃气锅炉低氮燃烧改造工作要求,全力推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作,截至目前已在全市完成低氮燃烧改造任务。
该区对辖区涉氮氧化物排放行业进行梳理,开展多轮次燃气锅炉使用情况摸底排查工作,确定辖区燃气锅炉改造任务清单,并向各锅炉业主单位下发通知,明确工作目标、改造范围、时间安排、资料报送要求。***全区化工、食品等行业的涉燃气锅炉低氮燃烧改造工作推进会,对燃气锅炉低氮燃烧改造工作进行动员部署,切实落实排污单位主体责任。1,采用更好油气混合装置,以达到低氮燃烧的效果,河南燃烧器现在很多燃烧器排放不达标就是因为燃烧器运转的时候,燃料与空气混合不够完全导致燃烧器效率低下。同时,号召各企业积极结合自身实际,多种措施寻找、考察国内外***燃气锅炉低氮燃烧改造厂家,有序开展燃气锅炉低氮燃烧改造前期工作。
截至11月15日,渭南高新区14家企业的24台燃气锅炉已全部完成低氮燃烧改造,在全市范围内完成燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
一、试机前的准备工作:
1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、***现象,现场闻嗅无添加臭味;油炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力处于正常,燃气柜调压后压力0.03~0.05MP。 3.从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,长时间未使用应适当延长排空时间。 4. 检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱,静电接地极接地可靠。 5. 导热油泵处于启动状态,且压力、流量正常。近年来,煤燃烧造成的大气污染问题备受人们关注,尤其我国北方供暖期的严重雾霾更是影响到了人们的日常生活。
二、燃烧器燃烧机相关部分的检查:
1.燃烧机的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。 2.手动启动鼓风机查看风机电机旋转方向是否正确,油炉风道、烟道有无明显漏风(烟)情况。 3.外部的电路联接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动;若需远程控制则应检查远程控制柜转换按钮调至“DCS”位置,其余按钮不动;检查触摸屏中各报警参数处于正确设定值,“导热油超温、流量低、压差低”的停炉参数处于连锁状态。 4.对燃烧机进行冷态程序模拟(需电仪配合操作),观察运行中程序控制器走位是否正确,各部件动作及离子棒探测是否正常。特别需要注意的是:在对进气电磁阀进行调试时必须关闭手动进气阀且高压线包处于断电状态。如何去除燃烧烟气中氮氧化物,防止环境污染,现已作为世界范围的问题,被尖锐地提了出来。
三、燃烧器的运行:
1.检查: 再次确认外部燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制是否到位放空阀已经关闭;注意:任何人员在点炉过程中严禁位于油炉顶部及附近。 2.启动(分为现场操作和远程操作) 现场操作:远程控制柜转换旋钮处于“PLC”位置,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“1”—小火位置。开始启动——旋转燃烧器控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)到“运行”后,燃烧器控制柜“点火准备”灯亮,远程控制柜“燃烧器准备”灯亮,比例调节仪(MODULATOR)上电,程控器运行,鼓风机启动,上述两灯灭,预吹扫开始,进口风压调至5~10mbar、风量约5800~6200m3/h之间,且预吹扫时间不少于30s。 远程操作:远程控制柜转换旋钮处于“DCS”位置,燃烧机控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)调至“运行” 档位,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“3”—自动位置。开始启动——装置操作间油炉画面屏幕上点按“启动”键,现场程控器运行,鼓风机启动后上述两灯灭,预吹扫开始。 3.点火 进入点火程序,低氮燃烧机风门缓慢关小风量至约2500~2800m3/h,吹扫完毕,点火程序启动,高压线包送电,产生电火花,小火进气阀开启,小火着,燃烧机控制柜“运行指示灯”(BURNER OPERATION)亮, 远程控制柜“燃烧器运行”灯亮,屏幕显示火焰,点火成功。 现场操作时若处于“自动”档位,则程控器会根据油温对主进气阀自动调节;远程操作时操作人员根据工艺要求自行调节屏幕上“增加”、“减小”键调节燃气流量。此时应注意观察是否持续稳定。因此,为了降低NO的排放量,必须人们优化调整燃烧方法,并且在满足环保排放要求的前提下要程度兼顾运行经济性。 4.调试 调试初期首先把燃烧机的负荷调至小火(“1”档),观察火焰燃烧情况,再调至大火(“2”档)荷运行,根据火焰燃烧情况对供气电磁阀或者风门进行适当调整直至达到燃烧状态(燃烧火焰呈淡蓝色)。注意在调试过程中应循序渐进,逐步调节,避免幅度过大,产生***。试调结束后,任何人不得再随意调整,以免发生事故。 5.停机 运行调试结束后按下停机按钮,停机程序启动,进气阀立即切断,风
机启动,后吹扫开始。 6.收尾:程序全部停止后,关进气阀,切断电源。长时间停炉时应将燃气总阀关闭,并排空管路内余气。
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